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保灵牌节能增效剂的开发与应用

北京炭宝科技发展有限公司董事长 崔宝玲

更新日期: 2007年08月21日 【字体:
摘要:本文对保灵牌节能增效剂的研究与开发、产品性能、节能原理、技术指标及科学应用作了中肯的评述,包含有作者实践的经验和积累,创新的理论与方法。

    3.2  化学不完全燃烧的充分利用

    生料中除燃料煤中存在的大量的碳(C),石灰石等含碳物料在高温下(>600℃)理化反应中也分解产生大量的碳和一氧化碳(CO),由于缺氧而不能燃烧很快随水蒸气一起排出,既污染了环境又损失了热能,窑内通风越差这项损失就越大。节能增效剂针对这个特点在≤600℃时释放充足的氧气,氧气和一氧化碳放热生成二氧化碳(CO2),从而充分利用了化学不完全燃烧的热量。

    3.3  机械不完全燃烧的充分利用

    生料因成球不均在煅烧中尚存在欠烧造成熟料中仍有碳核残存,残碳的存在既损失了热量又造成熟料质量不稳定。保灵牌节能增效剂针对这一害症在产品中增加了膨化剂,使大小不同的料球表面产生微裂,又因催化剂的作用,使料球表面的火焰进入料球的内部产生无焰燃烧,节能增效剂还能使料球内产生充足的氧,形成正压燃烧,从而实现了料球的内燃温度高于外燃温度的特殊功效。因此很快达到烧成温度,改变了料球内部燃烧滞后外层的状况。使大小不同的料球实现了均匀煅烧。又由于料球的急烧,液相量显现在料球内部,从而改善了因熟料烧结收缩、边风过剩、中心通风不良而结大块的现象。由于料球里应外合的煅烧,冷却也同样由里及表,使熟料冷却速度加快,不需吹大风降温,既节电又可延长熟料输出部分设备的使用寿命。

    3.4  凡可利用热物质的充分利用

    生料中除了碳之外还有硫、氢及铁粉中的硫化铁等组分,在煅烧产生理化反应时均能放热使窑温升高,节能增效剂针对这一特点在产品中添加了固硫剂,燃烧中产生的二氧化硫(SO2)在氧的作用下生成三氧化硫(SO3)并固化在熟料中。既有利于提高熟料的强度,还减少了石膏的加入量。

     4  保灵牌节能增效剂的技术指标

    生料中加入0.02-0.05%(含高原缺氧地区)节能增效剂就可达到以下功效。

    1、生料磨产量提高10%(因改变燃烧特性,生料磨细度可放宽到12左右);
    2、节煤率在10-20%;
    3、有害气体排放减少60-80%;
    4、粉尘排放量降低80%以上;
    5、可提高熟料强度2-5Mpa多加5-10%混合材;
    6、可提高立窑和熟料磨机的台时产量5-15%。

    需要说明的是:以上数据会因企业的生产条件、所处的地理位置、使用原、燃料的质量、原有技术水平和管理水平的差异而有所不同。

    5  保灵牌节能增效剂的应用

    保灵牌节能增效剂作为一项高科技产品,它改变了传统的燃烧方式,使立窑煅烧进入了新时代,体现了其技术的领先性。如何正确应用节能增效剂,使其成功地转化为生产力,经过水泥厂的生产实践,我们认为:工艺完善、管理规范是节能增效剂成功应用的必备条件。

    (1)正规化管理:建立建全各项规章制度,做到人人有章可循;

    (2)合理的配料:均化和可靠的微机系统十分重要;

    (3)准确的控制:及时取样,分析物料成份的变化;

    (4)低煤耗配料:立窑烧水泥,在保证熟料质量的前提下,用煤量越少越好。加剂后由于是固体供氧,料球内部产生的大量氧气,使煅烧速度加快。同时也减少了因气体供氧而带走的热量损失;

    因此,加剂后的生料配热最好控制在500-520千卡/公斤。我们把立窑烧水泥比喻同做大米饭,煤和水的作用是相同的。做大米饭水加多了会是浠粥,烧水泥煤加多了强度会降低是一个道理。多余的煤不但占用了可以提高熟料强度的组份,而且会产生大量的CO,增加了窑内还原气氛,降低冷却速度,C3S分解,为形成二次f-Cao创造了条件。同时还会造成窑面工作环境恶劣,操作工人的安全得不到保障。前不久,我们在西藏拉萨堆龙东嘎水泥厂试烧时就验证了这一点。加剂后降煤150-200大卡,熟料的产量和质量明显提高,三天强度增加5Mpa,立窑台时产量提高1.5吨。准确的说,在窑体保温欠佳的情况下,熟料中有2-3%的生烧料,说明配热比较合适。如果是百分之百的熟料会使立窑中部注定要有更多的过烧料。过烧料给水泥强度和水泥磨的产量带来的副作用,要比2-3%的生烧料大的多;

    (5)降低成球水:从气象学上讲凝结会放出潜热,蒸发则需要吸收潜热。冬天下雪是凝结现象,气温升高。雪后天晴,积雪开始融化,是蒸发现象,气温降低。因此,一定要规范给水设备,采用预加水成球技术,将水份控制在11%左右。要确保料球强度,实现均匀煅烧。生料中多余的水要靠多加的煤去蒸发,不只是浪费水资源和损失了热量,它还会使球体变形,造成窑内通风不畅,影响煅烧质量。同时既降低产量又要多耗电费。因此,彻底改变使用水方计工资的传统办法,至关重要。到目前,只要应用保灵牌节能增效剂的水泥厂,经我们建议后,都改变了计量方法,收到了很好的效果;
在去年成都会议上,李局长对我说,节能增效剂使立窑水泥配热降低80-100大
卡热量的事实大家都认可了,你还能不能再拿出50大卡,我当即就回答可以。我们搞粉煤成型只需要8%的水份,就生料细度而言,成型水份完全可以小于7%,经过一年来的试验证明,只需6-8%的水,比原来成球盘低出30%以上的水份,节省50大卡的煤就变成了现实。

    (6)生料要充足:供料系统不能间断,保证连续性;

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